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四方E380變頻器在冷軋薄板線上的應(yīng)用
  • 企業(yè):控制網(wǎng)     領(lǐng)域:PLC /PAC/PCC/RTU     行業(yè):倉儲(chǔ)    
  • 點(diǎn)擊數(shù):1281     發(fā)布時(shí)間:2008-05-29 00:18:17
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   前言:
   隨著計(jì)算機(jī)信息技術(shù)的快速發(fā)展,生產(chǎn)過程對(duì)生產(chǎn)效率和生產(chǎn)工藝的要求進(jìn)一步提高。變頻器作為驅(qū)動(dòng)器在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域得到了越來越廣泛的應(yīng)用。在冶金冷軋行業(yè)中,系統(tǒng)集成度和數(shù)字化控制程度的高低決定著產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)品生產(chǎn)效率,同時(shí)也決定了廠家能否在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。佛山某鋼鐵廠冷軋薄板線使用四方E380系列變頻器,三菱FX2NPLC和西門子直流驅(qū)動(dòng),S7-300組成的系統(tǒng),在系統(tǒng)設(shè)計(jì)可靠性和工藝要求上達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平,本文將對(duì)其進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹,對(duì)四方變頻器在系統(tǒng)中與三菱PLC通訊將進(jìn)行著重的說明。

方案與控制原理:
該生產(chǎn)線傳動(dòng)部分如開卷機(jī)、卷取機(jī)、軋制主機(jī)等采用直流他勵(lì)電機(jī),使用西門子直流驅(qū)動(dòng)器與西門子PLC控制。冷卻使用兩臺(tái)22KW交流電機(jī),酸洗四臺(tái)75KW交流電機(jī),交流電機(jī)采用四方E380系列變頻器與三菱PLC進(jìn)行集中控制。兩套PLC系統(tǒng)作為下位機(jī),上位機(jī)用組態(tài)王組態(tài)對(duì)下位機(jī)進(jìn)行控制和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)控。

整條生產(chǎn)線的冷卻液由上述兩臺(tái)冷卻泵提供,通過一臺(tái)變頻器進(jìn)行控制驅(qū)動(dòng)。根據(jù)生產(chǎn)線速度和材料厚度要求,上位機(jī)決定所需壓力和流量傳送到PLC,再由PLC對(duì)變頻器進(jìn)行驅(qū)動(dòng)控制。為保證工藝要求,現(xiàn)場(chǎng)用一壓力變送器反饋到變頻器進(jìn)行閉環(huán)控制。PLC定時(shí)對(duì)變頻器發(fā)送PID設(shè)定值,同時(shí)讀取PID反饋參數(shù),電機(jī)輸出電流,當(dāng)前輸出頻率以便進(jìn)行集中處理。當(dāng)變頻器運(yùn)行到上限頻率,而系統(tǒng)壓力反饋信號(hào)還達(dá)不到系統(tǒng)所要求時(shí),PLC通過讀取變頻器參數(shù),對(duì)電機(jī)進(jìn)行切換,通過控制接觸器將電機(jī)從變頻驅(qū)動(dòng)狀態(tài)改成工頻驅(qū)動(dòng),同時(shí)變頻器啟動(dòng)第二臺(tái)電機(jī)變頻運(yùn)行,由第二臺(tái)電機(jī)作PID閉環(huán)恒壓控制。反之當(dāng)反饋值大于設(shè)定值時(shí),變頻電機(jī)轉(zhuǎn)速下降直到輸出下限頻率,如果此時(shí)反饋壓力還大于設(shè)定壓力,PLC將停止第二臺(tái)電機(jī)的驅(qū)動(dòng),同時(shí)將第一臺(tái)電機(jī)工頻切換為變頻PID閉環(huán)恒壓控制。

四臺(tái)75KW電機(jī)分兩組由兩臺(tái)變頻器分別控制。在原材料進(jìn)入生產(chǎn)線加熱后表面附有一層氧化物,要除去這層氧化物,需要使用一定比例和壓力的酸性液體來清洗掉,才能進(jìn)入下一道工序。這兩組酸泵電機(jī)就是在不同的位置根據(jù)不同的線速度對(duì)鋼薄板清洗。同樣用壓力變送器把4-20mA信號(hào)送到變頻器作反饋控制用。控制原理同前面兩臺(tái)冷卻泵一樣。整條生產(chǎn)線工藝非常嚴(yán)謹(jǐn),為了盡量提高成材率和生產(chǎn)效率,在三組泵的主管道在還安裝了電接點(diǎn)壓力表設(shè)置上限壓力,當(dāng)壓力達(dá)到上限時(shí),壓力表送出一個(gè)信號(hào),通過PLC讀取,反饋到上位機(jī)以提示操作員及時(shí)處理。

硬件通訊
由于四方變頻器是使用自定協(xié)議通訊,使用RS485半雙工作為物理電氣連接口,與三菱FX2N通訊需要外加一塊FX2N-485BD板。而FX2N-485BD板用的是全雙工通訊模式,所以要與半雙工的變頻器正常通訊就得在接線方式和內(nèi)部程序上作特別處理。最后一臺(tái)要并一個(gè)330歐的終端電阻。在接線上如下圖所示:

程序:
四方變頻器通訊控制命令分為六類,各組幀頭和幀尾分別是十六進(jìn)制數(shù)據(jù)5A和0D。本例中要讀取運(yùn)行參數(shù)的是1號(hào)命令,數(shù)據(jù)發(fā)送幀長(zhǎng)度是14個(gè)字節(jié),修改RAM參數(shù)是3號(hào)命令,發(fā)送幀長(zhǎng)是18個(gè)字節(jié)。控制命令是4號(hào)命令,發(fā)送幀長(zhǎng)是15個(gè)字節(jié),變頻器數(shù)據(jù)返回幀長(zhǎng)18字節(jié)。三菱PLC用于自由口通訊的指令是RS指令,特殊數(shù)據(jù)寄存器D8120根據(jù)變頻器的通信格式(如奇偶校驗(yàn),波特率)等通訊參數(shù),設(shè)定PLC的對(duì)應(yīng)參數(shù)。考慮到主機(jī)是全雙工通訊,而從機(jī)是半雙工通訊,主機(jī)在發(fā)送數(shù)據(jù)的同時(shí)會(huì)把發(fā)送的字節(jié)內(nèi)容存在接收的地址前面,所以在內(nèi)部收發(fā)地址上要作特殊處理,地址D482-D499接收的是發(fā)送的18個(gè)字節(jié),從D500開始接收的是實(shí)際變頻器返回的數(shù)據(jù)。如果發(fā)送的字節(jié)最多是15個(gè),那么接收的地址個(gè)數(shù)相應(yīng)的往前推3個(gè),同時(shí)接收的字節(jié)數(shù)也相應(yīng)的減少3個(gè)改為K33。部分程序如下:

在本例中要定時(shí)對(duì)多組數(shù)據(jù)進(jìn)行定時(shí)發(fā)送和讀取,而RS指令在同一時(shí)間只能處理同一事件。所以在在每發(fā)送和接收一組數(shù)據(jù)時(shí)要有一定的時(shí)間間隔才能啟動(dòng)下一組數(shù)據(jù)處理。這就要求主機(jī)在程序內(nèi)部分時(shí)把每組數(shù)據(jù)的讀取與發(fā)送嚴(yán)格區(qū)分,程序如下:

如果在有些工程中需要對(duì)幾十組數(shù)據(jù)進(jìn)行讀寫通訊,可在區(qū)分每組數(shù)據(jù)的接收與發(fā)送時(shí)調(diào)用子程序的方式實(shí)現(xiàn),不過需在此方式下編程要注意某些位的狀態(tài)。在本例中通訊指令只用了一條,在接收時(shí)就需要區(qū)分是發(fā)送哪組數(shù)據(jù)變頻器所返回的數(shù)據(jù),所以在程序上要用變址功能把返回的數(shù)據(jù)校驗(yàn)和計(jì)算后加以區(qū)分,程序如下:

程序完成后要對(duì)變頻器的通訊參數(shù)設(shè)置,變頻器的主要幾個(gè)通訊參數(shù)設(shè)置如下:

  F0.4:0002(運(yùn)行命令通道) F8.0:0021(PID控制)

  F8.1:0201(PID設(shè)定與反饋通道選擇) F9.0:0015(通信設(shè)置)

  F9.1:(根據(jù)每臺(tái)站點(diǎn)設(shè)置地址) F9.3:0000(通訊輔助功能設(shè)置)

調(diào)試:
變頻器的TA與TB端設(shè)置成報(bào)警輸出,把報(bào)警信號(hào)送到PLC以便在上位機(jī)上監(jiān)控到。當(dāng)出現(xiàn)故障操作員可以訊速作出處理。在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試時(shí)把程序分段單臺(tái)調(diào)試以提高調(diào)試速度,出現(xiàn)問題也容易解決,特別要注意的是干擾造成接收數(shù)據(jù)出錯(cuò)不能校驗(yàn),在通訊線上必需用屏蔽雙膠線,屏蔽層接地。

結(jié)束語:
采用上位機(jī)控制和監(jiān)控,下位機(jī)PLC對(duì)變頻器通訊控制,通過動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的交換,上位機(jī)隨時(shí)對(duì)變頻器遠(yuǎn)程監(jiān)控,所有數(shù)據(jù)在屏幕上一目了然,調(diào)試后效果顯示集中操作非常簡(jiǎn)便,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠集成度提高,產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率也大大提高。

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