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工業(yè)鍋爐恒壓供汽電氣控制改造點滴
  • 企業(yè):控制網(wǎng)     行業(yè):鍋爐供暖     領(lǐng)域:機器人    
  • 點擊數(shù):2559     發(fā)布時間:2008-10-26 11:06:14
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使用變頻器和可編程控制器,改造鍋爐電路可以達到安全、環(huán)保、節(jié)能的目的。

李蘭友(1956-)
男,河北保定人,現(xiàn)任保定新市區(qū)文教局教研室副主任,主要從事于工業(yè)電腦在造紙行業(yè)的應(yīng)用。

摘要:使用變頻器和可編程控制器,改造鍋爐電路可以達到安全、環(huán)保、節(jié)能的目的。

關(guān)鍵詞:鍋爐;電路;變頻器;可編程控制器;安全 ;環(huán)保;節(jié)能

Abstract: By making use of the frequency controller and programmable controllers, we want to reform the boiler electric circuit so as to achieve the safety, environmental protection, and energy-saving.

Key words: Boiler ;Electric circuit;Change the frequency machine;Programmable controller;Safety;Environmental protection;Energy-saving

1 工業(yè)鍋爐使用狀況

    目前,一般中小型企業(yè)所使用的2-10噸供熱鍋爐,主要采用產(chǎn)生飽和蒸汽的鍋爐。引風(fēng)、鼓風(fēng),爐排、加水電機是采用傳統(tǒng)的直接或降壓啟動方式,工頻運行。鍋爐的輸出汽壓靠司爐工觀察汽壓表進行操作。

    根據(jù)筆者對保定市區(qū)和滿城、清苑等中小型造紙廠的調(diào)查,鍋爐使用情況如下:

    首先,用40-50分鐘時間,將鍋爐輸出汽壓燒到0.80-1.0MP 然后停燒。用汽設(shè)備則利用節(jié)汽閥將鍋爐輸出汽壓降到0.3-0.5MP使用,這段時間大概20-50分鐘。待鍋爐輸出汽壓降到0.5-0.6MP左右時,再一次將鍋爐輸出汽壓燒到0.80-1.0MP,周而復(fù)始。鍋爐負荷率在50-66%之間。

    據(jù)有關(guān)資料介紹,我國供熱鍋爐負荷率:上海市不到70%,遼寧省50%,可見我國供熱鍋爐負荷率一般都不高。普遍存在“大馬拉小車”現(xiàn)象。

    由于鍋爐輸出汽壓波動范圍大(0.5-1.0MP)一般情況下,采用鍋爐輸出高汽壓,實際使用低汽壓的狀況(即所謂的“高燒,低用”)。

1.1 鍋爐的這種使用狀況有以下弊病

    (1)浪費大 ,污染大

    大家知道飽和蒸汽的溫度和壓力有關(guān),壓力越大蒸汽溫度就越高。而熱量的散失與溫度也有關(guān),溫度越高熱量散失越快。不必要的提高鍋爐輸出壓力,也就提高了汽包、傳輸管道中飽和蒸汽的溫度,加快了散熱速度,造成了不必要的熱量損失。

    用節(jié)汽閥將鍋爐的高汽壓減壓提供給用汽設(shè)備,這無疑增加了壓損。由高壓蒸汽向低壓蒸汽的變化過程中有很大一部分熱量散失,用汽設(shè)備實際是利用鍋爐輸出的背壓在做有用功。

    鍋爐提供的是高汽壓,工藝過程需要的是低汽壓(如汽缸一般在0.3MP左右),因而工藝過程不可能得到更多的熱量。也就是說設(shè)備需要0.3MP的壓力,最節(jié)能的鍋爐輸出壓力也應(yīng)該是0.3MP,(考慮管道壓力損失可適當提高一些)這才符合用能的最佳推動力的基本原則。

    盡管現(xiàn)代鍋爐設(shè)計的較為合理,但是其加熱煙道不可能太長,鼓、引風(fēng)機在工頻下高速運行,燃煤產(chǎn)生的高溫煙氣在鍋爐中停留時間較短,不能與鍋爐中的工質(zhì)進行較充分的熱交換,就被排出,散失了較多熱能。同時排氣溫度高,對環(huán)境造成較重污染。

    (2)安全隱患大

    設(shè)備使用的汽壓,由于是用節(jié)汽閥獲得,在較低的鍋爐輸出壓力時必將開大節(jié)汽閥門,以獲得合適的壓力,如果在鍋爐輸出壓力升高后,不及時減小節(jié)汽閥開度,必將導(dǎo)致用汽設(shè)備承受較高的壓力,造成安全事故。出現(xiàn)這種情況,往往發(fā)生在工人疲勞,精力不集中時。周期性的調(diào)節(jié)節(jié)氣閥,需要安排看汽工,有人力浪費現(xiàn)象。

    傳輸管道承受較高的壓力對生產(chǎn)安全也極為不利。

    較高的汽壓傳輸,對管道耐壓要求也高,必將增加投入成本。

    由于存在以上大家認識到的弊病,所以有必要對其進行改造。

2 改造方案

2.1 主要思路

    在穩(wěn)定鍋爐輸出汽壓的基礎(chǔ)上,降低輸出汽壓,達到節(jié)能、高效的目的。

    (1)對傳統(tǒng)的電機驅(qū)動方式進行改造

    傳統(tǒng)的電機驅(qū)動方式,具有投資小,維修費用低的優(yōu)勢,而被大量使用。但存在啟動電流大,對電力變壓器容量要求大;對機械設(shè)備沖擊力大等不利因素。特別是存在只能高速運行的缺陷,因而限制了應(yīng)用范圍。

    采用變頻器驅(qū)動方式,則克服了傳統(tǒng)的電機驅(qū)動方式存在的問題。它有較小的啟動電流,調(diào)速方便,同時具有節(jié)電的功能。

    隨著變頻器價格的逐漸降低,在大量的自動化設(shè)備中新興的變頻器驅(qū)動方式逐步取代傳統(tǒng)的電機驅(qū)動方式已是大勢所趨。

    (2)對氣壓控制方式進行改造

    目前鍋爐輸出汽壓是采用人工控制方式。由于司爐工的工作經(jīng)驗、技術(shù)水平不同,工作責任心不一樣,因而造成供汽質(zhì)量的差異。

    采用工業(yè)電腦(PLC)和壓力傳感器,實時對汽壓進行監(jiān)視,并通過變頻器對引、鼓風(fēng)爐排電機轉(zhuǎn)速進行實時控制,可以將鍋爐輸出汽壓控制在給定汽壓的正負0.01MP范圍內(nèi)。同時將原來的鍋爐輸出汽壓0.8-1.0MP降到0.5-0.6MP以下。(根據(jù)需要設(shè)定)采用這種控制方式其壓力平穩(wěn)。供汽效果將比經(jīng)驗豐富,技術(shù)較高,責任心強,精力集中的司爐工操作的效果還要好。

     

                                     圖1   原來示意圖

3 主要效果:節(jié)能、環(huán)保、安全

   (1)由于采用恒壓、低壓供氣后,供汽壓力降低,可以大幅度降低供汽管道溫度,熱量損失減小。同時,爐膛內(nèi)溫度也有所降低,鍋爐本身熱量散失也有所減少。

   (2)由于采用恒壓,低壓供氣,且連續(xù)運行,大部分時間引,鼓風(fēng)機處于低速運行狀態(tài),因而使得高溫煙氣在鍋爐中停留時間較長,高溫煙氣可以和工質(zhì)進行較為充分的熱交換,獲得了較高的鍋爐熱效率。爐排速度可以和引,鼓風(fēng)機同步調(diào)節(jié),做到煤的充分燃燒。多擋位,可供選擇爐排速度,以適用不同煤質(zhì),不同煤層厚度。
 
   (3)引,鼓風(fēng)機處于低速運行狀態(tài),排煙溫度大幅度降低,減少環(huán)境污染。有效的降低了噪音。

   (4)引,鼓風(fēng)機處于低速運行狀態(tài),有效降低了電能消耗。

   (5)低壓供氣后,安全隱患進一步減小。

   (6)不再頻繁開停鍋爐和調(diào)整節(jié)汽閥,減少了不必要的勞動。

   (7)引,鼓風(fēng)機風(fēng)量比可以用PLC調(diào)整,確保爐膛負壓。

    引,鼓風(fēng)機風(fēng)門可以全開,有效地提高了風(fēng)機效率。

   
    總之,改造后收到了節(jié)煤15%、節(jié)電35%以上;安全,降低勞動強度的較好效果。

    根據(jù)西安交通大學(xué)車得福 劉銀河先生所著《供熱鍋爐及其系統(tǒng)節(jié)能》一書可知,目前我國供熱鍋爐熱效率為60-70%,比發(fā)達國家低10-15%,如果我們推廣這項技術(shù),可以使我國的鍋爐熱效率達到先進國家水平。每年可以節(jié)約原煤6000萬噸左右,產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益,有利推動節(jié)能減排工作。

4 改造實例

   (1)對保定某工業(yè)板紙廠兩噸鍋爐改造出現(xiàn)了以下效果。

    過去該廠烘缸使用汽壓0.15-0.27MP,鍋爐輸出汽壓在0.6MP-0.8 MP。用煤量為5.5噸/天。該廠沒有
    直接使用蒸汽回收系統(tǒng)。

    改造后鍋爐輸出汽壓控制在在0.33MP-0.37 MP,用煤量4.2噸/天。每天可以節(jié)約用煤 1.3噸左右。節(jié)煤率23.6%。以現(xiàn)在煤價800元/噸計算,每天可以節(jié)約1000左右元。只節(jié)煤一項一個月即可收回改造投資。每年如果生產(chǎn)300天,可節(jié)約資金30萬元。用電電流也由過去的40A左右,降為25A左右。節(jié)電率37.5%。每天節(jié)約電費90元,一年可節(jié)約2.7萬元。對2噸鍋爐兩項合計一年可節(jié)約30多萬元。

   (2)對保定某紙業(yè)有限公司8噸鍋爐改造出現(xiàn)了以下效果。

    改造前,烘缸使用汽壓0.25-0.38MP,鍋爐輸出汽壓0.7MP-0.95 MP。用煤量為20.4噸/天。該廠裝有蒸汽回收系統(tǒng)。

    改造后,鍋爐輸出汽壓控制在在0.5MP-0.54 MP,用煤量16.8噸/天。每天可以節(jié)約用煤 3.6噸左右。節(jié)煤率17.6%。煤價按800元/噸計算,每天可以節(jié)約2800多元。只節(jié)煤一項一個月內(nèi)即可收回改造投資。每年如果生產(chǎn)300天,可節(jié)約資金84萬元。用電電流也由過去的120A左右,降為10-70 A左右。節(jié)電率最小可達41.6%。電費以0.5元/KW.H計算,每天節(jié)約電費300元,一年節(jié)約9萬元。對8噸鍋爐兩項合計一年可節(jié)約90萬元。

    從以上兩個實例也可以看出,節(jié)能效果對不同的鍋爐和不同的鍋爐運行狀況,有所不同。

5 適用范圍

   (1)“大馬拉小車”(間歇燒爐)的場合。
   (2)“高燒,低用”的場合。
   (3)用蒸汽加熱介質(zhì)且要求恒溫的場合。
   (4)熱負載頻繁變動的場合。
   (5)對已經(jīng)接近滿載(負荷率85%以上)使用的鍋爐,不宜采用。

    由于沒有更多的實踐經(jīng)驗,缺乏理論水平,對鍋爐驅(qū)動電路改造后產(chǎn)生的其它好處和副作用還沒有明確的認識,有待進一步觀察和學(xué)習(xí)。希望和同行交流,更希望得到有關(guān)專家的指導(dǎo)。

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