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ABB
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案例頻道

多座氣燒窯風氣控制系統(tǒng)介紹
  • 企業(yè):《自動化博覽》     領(lǐng)域:運動控制與伺服系統(tǒng)     行業(yè):其他    
  • 點擊數(shù):2274     發(fā)布時間:2014-07-19 15:12:19
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    摘要:本文詳細介紹了變頻系統(tǒng)、現(xiàn)場總線和SIEMENS PLC 在三鋼礦山氣燒窯的應用,說明了PLC和變頻DP控制的原理,并分析了在調(diào)試過程中碰到的問題。

    關(guān)鍵詞:變頻器;PLC;PROFIBUS-DP

    Abstract: This article introduces the systematical application of the converter, field bus and SIEMENS PLC in the SanGang Mine gas kiln, explains the principles of the PLC and DP control; analyzes some diffcuilt problems encountered in debugging.

    key words: Convertor; PLC; PROFIBUS-DP

    1 概述

    在鋼鐵企業(yè)中,石灰窯產(chǎn)出的石灰一般供煉鋼和燒結(jié)使用。氣燒石灰窯是用氣體燃料燒制石灰的爐窯,具有能充分利用鋼鐵企業(yè)的煤氣資源,減少環(huán)境污染,可方便實現(xiàn)窯爐煅燒控制的優(yōu)點,因此在鋼鐵企業(yè)得到廣泛應用。

    福建三鋼集團礦山公司在不同時期先后建有氣燒石灰豎窯五座,并同步建有數(shù)據(jù)采集監(jiān)控系統(tǒng),已完成風氣流量數(shù)據(jù)監(jiān)控采集。各窯入一次風、二次風風機、爐煤氣加壓機均已采用變頻調(diào)速控制,由人工根據(jù)窯況手動調(diào)節(jié)風機速度來調(diào)控入爐風量、煤氣量,共有鼓風風機16臺,煤氣加壓風機3臺(供五座爐,兩用一備),均分散在不同區(qū)域(煤氣加壓站一處,風機房三處)。由于建設時期不同,各風機變頻器有施耐德ATV68、ABBACS800及明電舍VT210S、VT230S等多種型號和規(guī)格。

    氣燒生產(chǎn)要求入爐空氣、煤氣穩(wěn)定,風氣配比視氣源不同保持定值。由于煤氣管網(wǎng)壓力經(jīng)常波動,爐況也常有變化,因此為保證氣燒窯的生產(chǎn)及石灰的質(zhì)量,確保入爐空氣、煤氣穩(wěn)定,必須實時進行流量調(diào)節(jié),單純依靠人工手動調(diào)控,效果很難保證,同時因機房分處各地,為完成風機起停和調(diào)節(jié)控制,無形之中還增加了許多崗位定員。為改進調(diào)節(jié)效果、減少崗位定員,決定在現(xiàn)有軟、硬件的基礎(chǔ)上,增設一套S7-300 PLC風氣自動調(diào)節(jié)控制系統(tǒng),運用Profibus現(xiàn)場總線來完成五座窯的風氣流量等數(shù)據(jù)采集,承擔風機起??刂萍爸鳌溆们袚Q,煤氣、空氣流量及配比自動調(diào)節(jié)控制任務。根據(jù)生產(chǎn)工藝要求,操作員站輸入入爐煤氣量,一次、二次風量,系統(tǒng)從控制風機、加壓機運行入手,建立閉環(huán)控制系統(tǒng),分別去控制不同風機變頻器,使入爐空氣與煤氣按指定量與比例配入(風氣流量均采用PID調(diào)節(jié))。

    2 控制系統(tǒng)組成與功能

    (1)控制系統(tǒng)架構(gòu)

    PLC采用S7-300系統(tǒng),CPU為6ES7 315-2AG10-0AB0,采用Profibus現(xiàn)場總線實行遠距離信號傳送與控制的方式。采用現(xiàn)場總線的綜合考慮是,其適合分散布置,改造施工靈活方便,其防護等級IP67系列產(chǎn)品較適合石灰窯多粉塵的工況,系統(tǒng)運行穩(wěn)定性高。操作員站采用研華工控機PIV2.66 80GB, Windows NT操作系統(tǒng)。控制系統(tǒng)通過5個獨立的PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(其中加壓機房、風機房4處),來分別采集各窯煤氣、空氣流量和實現(xiàn)對中控室設備、1#2#窯風機房設備、3#窯風機房設備、4#5#窯風機房設備、煤氣加壓站設備狀態(tài)采集與控制。各個PROFIBUS-DP網(wǎng)絡與主PLC的連接是通過西門子專用的處理器CP342-5來完成的,CP342-5的獨立CPU可以使主PLC的通訊處理量大幅度降低。變頻器的數(shù)據(jù)采集與指令下達是通過PROFIBUS-DP完成的,通過PROFIBUS-DP和CP312-5,變頻器可以與PLC之間完成讀寫操作與控制。

    (2)控制方式

    變頻器起??刂仆ㄟ^WinCC人機對話界面實現(xiàn)操作控制;設計各窯流量調(diào)節(jié)設置總界面,由操作員根據(jù)各窯工況設定各參數(shù),通過PLC系統(tǒng)實現(xiàn)流量自動檢測調(diào)節(jié)與控制。

    其中風機速度給定除了自動模式外,還保留了手動模式,其實現(xiàn)比較復雜,分為如下幾種情況:

    1:當“總線/硬線”控制選擇為“硬線”,且“電位/電流”選擇為“電位”,此時,變頻器速度給定值取決于“變頻器給定電位器”,由人工旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)電位器來控制風機速度。

    2:當“總線/硬線”控制選擇為“硬線”,且“電位/電流”選擇為“電流”,此時,變頻器速度給定值由PLC系統(tǒng)給定AI通道信號的大小來控制,運行頻率直接由操作界面輸入。

    3:當“總線/硬線”控制選擇為“總線”此時,變頻器速度給定值取決于總線運算得出的速度設定值。

    在第2和第3種情況下,系統(tǒng)又有“自動”和“手動”的分別。

    在“手動”情況下,操作員在WinCC畫面上輸入變頻器的設定頻率,則變頻器按照操作員設定的頻率進行速度給定。

    在“自動”情況下,操作員在WinCC上輸入流量設定值,系統(tǒng)根據(jù)實測流量進行PID運算,并最終運算出變頻器的速度給定值,來實現(xiàn)對風機速度的實時調(diào)節(jié)控制。在“自動”情況下,系統(tǒng)還建立了風機的自動識別,PID的運算對連接至相應管道且處于運行狀態(tài)的變頻器有效。

    由于煤氣加壓機采用一機對多窯的供氣模式,因此各窯入爐煤氣量還采用單窯煤氣儀表閥來進行輔助控制調(diào)節(jié)。

    (3)PROFUBUS-DP實現(xiàn)

    因為在本系統(tǒng)中用到了施耐德、ABB、明電舍等幾種品牌的變頻器,系統(tǒng)能否正常運行,實現(xiàn)準確控制,除控制系統(tǒng)外,很重要一項工作在于各種變頻器的參數(shù)設置及調(diào)試,在此以ABB變頻器為例說明。

    ABB的RPBA-01 PROFIBUS通訊適配器支持下列PROFIBUS 通訊速率 : 9.6 Kbit/s、 19.2 Kbit/s、45.45 Kbit/s、 93.75 Kbit/s、187.5 Kbit/s、 500 Kbit/s、 1.5 Mbit/s、 3Mbit/s、 6 Mbit/s、 12 Mbit/s。

    RPBA-01 能自動檢測所使用的通訊速率和PPO 類型。

    在STEP7的硬件組態(tài)中加入ABB變頻器PROFIBUS通訊適配器的GSD文件,選擇ABB DRIVES RPBA-01設備。

    然后進行組態(tài),選擇PPO4(PZD 6 WORDS IN/OUT)通訊類型,如圖1所示。

                    
                                             圖1

    定義PROFIBUS地址;

    在參數(shù)分配中,將操作模式選為PROFIDRIVE,如圖2所示。

                    
                                                 圖2

    硬件系統(tǒng)配置圖如圖3所示:

                   
                                                圖3

    I/O的定義如下:
    ① CW(16位控制字)
    輸入0000 0100 0111 1111(1151)啟動變頻器;
    輸入0000 0100 0111 1110(1150)停止變頻器;
    輸入0000 0100 1111 1110(1278)復位變頻器。
    ② SW(16位狀態(tài)字)
    第4位如果為1則表示有故障;
    第8位如果為1則表示有警告;
    第10位如果為0則表示變頻器處于本地控制模式。
    ③ REF(轉(zhuǎn)速設定)
    16進制,0-4000表示0-50Hz,-4000表示-50Hz,反轉(zhuǎn)信號在此給出。
    ④ ACT(實際轉(zhuǎn)速)
    16進制,0-4000表示正轉(zhuǎn)0-50Hz,-4000表示反轉(zhuǎn)50Hz。
    ⑤ PZD3—6 IN(16位WORD):
    通過在變頻器中的相應設置,可以讀出變頻器的輸出電壓、輸出電流和轉(zhuǎn)矩等相關(guān)參數(shù)。
    下面列舉部分控制程序,以供大家參考:
    ① 各變頻速度給定方式判定(程序以1#加壓機為例,其他如一次風、二次風等變頻程序邏輯一致)

             

    ② 自動/手動控制判斷條件(程序以1#一次風(即側(cè)風)為例,其他類似)

                 

    ③ 煤氣流量采集及轉(zhuǎn)換(程序以1#窯煤氣為例,流量數(shù)據(jù)采集后,要參與運算以及在主畫面顯示,所以必須進行處理)

               
                 
                 

    ACS800
變頻與PROFIBUS-DP通訊相關(guān)的參數(shù)設置見表1:

                                          表1
                       
         
   
在參數(shù)設置完后,51.27需要REFRESH刷新一下,以保證所設參數(shù)以正常寫入,待其變?yōu)镈one時,則通訊參數(shù)設置已完成。

    3 調(diào)試中遇到的問題及解決方法

    調(diào)試時遇到許多大大小小的問題,下面列舉兩例,以供參考:

    (1) 給定無法實現(xiàn)無擾切換問題

    在進行設備投入試驗時,當把1#一次風由電位控制轉(zhuǎn)為電流控制時,變頻器的速度應該跟隨在電位時的設定值,但實際上變頻器的頻率卻會不停下降,頻率給定沒有跟隨電位時的設定值,檢查程序 “ PID調(diào)節(jié)器_1_OUT”以及MD498值相等,與MW500比較兩者值不同,問題就出在此處。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)MD498在多次調(diào)用及數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換發(fā)生的問題,把后面兩個MD498更換新的地址后正常。

    (2)WinCC畫面顯示頻率和現(xiàn)場顯示值不一致問題

    在調(diào)試過程中,明電舍的4臺變頻器在操作臺上顯示的頻率值和PLC給出的值始終不同,通過給定不同的值發(fā)現(xiàn)有一定的比例關(guān)系,經(jīng)測量PLC輸出模塊到變頻器AI端子的電流值,和給定是完全一致的,這說明是和變頻器輸出時產(chǎn)生了變化。查明電舍VT230SE的AO輸出的參數(shù),發(fā)現(xiàn)C組參數(shù)C14-0 FM輸出增益值為1.14,原來是在變頻器最初調(diào)試時為了使顯示儀表顯示值和實際值相同,所做的調(diào)整而引起的。

    4 小結(jié)

    本套系統(tǒng)投入后運行穩(wěn)定,大大減輕了操作工的工作強度,節(jié)約了崗位定員,同時風量和煤氣流量的實時調(diào)控保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定高效運行,提高了產(chǎn)品的質(zhì)量;PROFIBUS-DP通訊模式的應用,使得現(xiàn)場硬線節(jié)點大量減少,降低了故障點,增加了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,值得推廣。

    參考文獻:

    [1] 張燕賓. 變頻調(diào)速應用實踐[M]. 北京: 機械工業(yè)出版社, 2000.

    作者簡介

    黃千敏(1972-),現(xiàn)任福建三鋼集團礦山公司設備科科長,先后參加了破碎篩分系統(tǒng)改造,3#氣燒窯建設,主持完成4#、5#氣燒窯項目、巖前普立窯項目的電氣、儀表、自動化的設計工作,雙膛窯項目建設,負責氣燒窯風氣自動調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)項目。

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