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新技術(shù)在雙向拉伸薄膜生產(chǎn)線上的應(yīng)用
  • 企業(yè):控制網(wǎng)     領(lǐng)域:儀器儀表    
  • 點(diǎn)擊數(shù):5485     發(fā)布時(shí)間:2004-03-16 09:13:00
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陳忠華

1  前言

 

    雙向拉伸薄膜生產(chǎn)線的產(chǎn)品類型很多,現(xiàn)在國(guó)內(nèi)應(yīng)用最多的主要有兩種,即雙向拉伸聚酯薄膜生產(chǎn)線(縮寫(xiě)為BOPET生產(chǎn)線)和雙向拉伸聚丙烯薄膜生產(chǎn)線(縮寫(xiě)為BOPP生產(chǎn)線)。由于這兩種薄膜產(chǎn)品有比較高的機(jī)械強(qiáng)度,良好的電氣性能,又是透明、無(wú)毒、阻氧和阻水蒸氣,回收時(shí)不污染環(huán)境。因此,在工業(yè)和民用領(lǐng)域得到最廣泛的應(yīng)用。主要用于食品、紡織品、卷煙等的外包裝,電影膠片、醫(yī)用X光片、錄像帶、錄音帶、黏膠帶的基材和各種絕緣材料(例如,替代電容器紙的介質(zhì)材料,電機(jī)的槽絕緣材料、槽楔和各種復(fù)合絕緣材料)。

    近年來(lái)的雙向拉伸薄膜生產(chǎn)線使用的控制系統(tǒng),都應(yīng)用了計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)技術(shù)、組態(tài)監(jiān)控軟件、PLC控制器、現(xiàn)場(chǎng)總線等最新技術(shù)。例如,SIEMENS公司的SIMATIC產(chǎn)品,其中包括S5和S7系列的PLC,SIMOVERT和SIMOREG交、直流傳動(dòng)裝置,PROFIBUS現(xiàn)場(chǎng)總線和工業(yè)以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品,HMI操作面板和WinCC組態(tài)監(jiān)控軟件。本文將就筆者2001年為常州絕緣材料總廠實(shí)施的2米BOPET生產(chǎn)線和2002年為河北景縣實(shí)施的4.6米BOPP生產(chǎn)線,作為實(shí)例,就計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等新技術(shù)應(yīng)用于雙向拉伸薄膜控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、制造情況作一介紹。

圖1 河北景縣的4.6米BOPP生產(chǎn)線的車(chē)間全貌

2  生產(chǎn)線的組成

下面以BOPET生產(chǎn)線為例,介紹生產(chǎn)線的主要組成和對(duì)控制系統(tǒng)的要求。

(1)  聚酯(PET)切片干燥系統(tǒng)
    聚酯(PET)切片干燥系統(tǒng)的主要功能是去除聚酯切片中的水分,干燥系統(tǒng)有兩種方案,一種是連續(xù)干燥法,另一種是真空轉(zhuǎn)鼓(有8m3和4m3規(guī)格)干燥法,這兩種方案均能達(dá)到預(yù)期的效果。

(2)  擠出機(jī)系統(tǒng)
    擠出機(jī)系統(tǒng)的主要功能是將聚酯切片、加熱、熔融、擠出。擠出機(jī)系統(tǒng)也有兩種設(shè)計(jì)方案,一種是串聯(lián)擠出機(jī)方案,另一種是擠出機(jī)-計(jì)量泵方案,前者是兩臺(tái)擠出機(jī)串聯(lián)在一起,第一臺(tái)擠出機(jī)作熔融擠出機(jī)用,后一臺(tái)擠出機(jī)作計(jì)量擠出機(jī),用來(lái)穩(wěn)定擠出量,其效果是和擠出機(jī)-計(jì)量泵方案一樣的。

(3)  過(guò)濾器和熔體管系統(tǒng)
    過(guò)濾器分粗過(guò)濾器和精過(guò)濾器兩級(jí),主要用來(lái)去除聚酯熔體中的雜質(zhì)。熔體管用來(lái)連接過(guò)濾器和模頭,并起保溫作用。

(4)  衣架式模頭
    經(jīng)熔融、擠出的聚酯熔體,經(jīng)過(guò)過(guò)濾器、熔體管,進(jìn)入衣架式模頭,形成片狀流體,流延到鑄片輥上。模頭能夠控制片狀流體的斷面形狀,自動(dòng)模頭還具有控制薄膜橫向厚度公差的功能。另外,共擠式模頭還能形成多層共擠的片流。

(5)  鑄片系統(tǒng)
    鑄片系統(tǒng)(又稱急冷輥系統(tǒng))是將模頭流延下來(lái)的片流,在靜電吸附裝置(BOPET生產(chǎn)線用)或氣刀(BOPP生產(chǎn)線用)的作用下,使片流緊貼鑄片輥,在鑄片輥上急劇冷卻(淬冷),形成結(jié)晶顆粒非常小的聚酯厚片,為以后的雙向拉伸創(chuàng)造條件。鑄片輥是直徑很大的輥筒,輥筒表面的光潔度要求非常高,內(nèi)部有雙向螺旋夾套,循環(huán)冷卻水經(jīng)夾套,帶走鑄片輥表面的大量熱量,達(dá)到聚酯片流急劇冷卻的效果。對(duì)鑄片輥的傳動(dòng)裝置,要求有很高的精度和穩(wěn)定性,因?yàn)椋鼘⒅苯佑绊懙胶衿捅∧さ目v向厚度公差。

(6)  縱向拉伸系統(tǒng)(MDO系統(tǒng))
    縱向拉伸系統(tǒng)是由一組輥筒組成,有預(yù)熱輥組、拉伸輥組和冷卻輥組等,輥筒的結(jié)構(gòu)和鑄片輥雷同,用水循環(huán)或油循環(huán)進(jìn)行預(yù)熱或冷卻,拉伸輥組由慢速輥、快速輥、壓輥組成,利用快、慢兩個(gè)輥筒的速度差,將厚片進(jìn)行縱向拉伸,拉伸倍數(shù)在3至4倍間任意可調(diào)(BOPP生產(chǎn)線的拉伸倍數(shù)為4到6倍)。拉伸輥的上、下有遠(yuǎn)紅外加熱管進(jìn)行局部加熱,使拉伸點(diǎn)的溫度達(dá)到拉伸工藝溫度。

(7)  橫拉伸系統(tǒng)(TDO系統(tǒng))
    橫拉伸系統(tǒng)是一個(gè)大型的保溫箱,長(zhǎng)幾十米,寬度根據(jù)拉伸線的幅寬而定。保溫箱內(nèi)安裝有左、右兩組夾子和傳動(dòng)鏈條,夾子和鏈條在水平導(dǎo)軌上運(yùn)動(dòng),并呈喇叭形展開(kāi),橫拉伸入口處較窄,逐漸展寬,最后達(dá)到拉伸幅寬。橫拉伸也分預(yù)熱段、拉伸段和定型段,每一段由鼓風(fēng)機(jī)、電加熱器或中壓蒸汽加熱器加熱和熱風(fēng)循環(huán),達(dá)到設(shè)定的溫度。經(jīng)過(guò)縱向拉伸的片材,進(jìn)入橫拉伸入口,其兩邊被橫拉伸左、右鏈條的夾子夾住,帶動(dòng)片材逐漸展開(kāi),完成橫向拉伸,最后形成寬膜。

(8)  牽引系統(tǒng)
    牽引系統(tǒng)是橫拉伸和收卷之間的過(guò)渡裝置,在牽引部位安排有切邊機(jī)構(gòu)、展平裝置、測(cè)厚掃描架、電暈處理裝置和靜電消除裝置。牽引輥筒也通過(guò)循環(huán)冷卻水,使橫拉伸出口的薄膜,進(jìn)一步得到冷卻。

(9)  雙工位轉(zhuǎn)塔式收卷裝置
    收卷裝置完成對(duì)薄膜的恒張力(或隨著卷徑的變化,控制張力使按設(shè)定的規(guī)律變化)收卷。轉(zhuǎn)塔式收卷裝置能保證薄膜滿卷時(shí)自動(dòng)或半自動(dòng)換卷,不會(huì)中斷收卷。

(10)  分切機(jī)組
    分切機(jī)組是生產(chǎn)線以外的獨(dú)立機(jī)組。完成將收卷后大母卷薄膜,分切成按用戶要求的寬度和長(zhǎng)度的成品卷膜。

3  對(duì)控制系統(tǒng)的基本要求

圖2 河北景縣5000噸BOPP生產(chǎn)線控制系統(tǒng)配置圖

對(duì)雙向拉伸薄膜生產(chǎn)線的控制,主要有以下一些內(nèi)容:
?生產(chǎn)線的傳動(dòng)控制;
?生產(chǎn)線的工藝溫度控制;
?薄膜厚度的測(cè)量和厚度均勻性的計(jì)算機(jī)反饋控制;
?收卷機(jī)組的張力控制和分切機(jī)組的操作控制;
?生產(chǎn)線的操作控制和在中央控制室的計(jì)算機(jī)監(jiān)控。
本文主要介紹生產(chǎn)線的傳動(dòng)控制、收卷的張力控制、生產(chǎn)線的操作控制和計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)。

(1)  生產(chǎn)線的傳動(dòng)控制
    生產(chǎn)線的傳動(dòng)控制,除了要求每一個(gè)傳動(dòng)單元有很高的傳動(dòng)精度(例如,0.1%以上)和穩(wěn)定性以及比較大的調(diào)速范圍外,最主要的還要求有生產(chǎn)線的速度協(xié)調(diào)控制。生產(chǎn)線的速度協(xié)調(diào)控制是指從急冷輥至牽引各分部之間的速度協(xié)調(diào),其中縱拉慢與縱拉快之間要保持一定的拉伸倍數(shù)關(guān)系。

圖3  BOPET(或BOPP)生產(chǎn)線傳動(dòng)速度鏈關(guān)系圖

    圖3是BOPET(或BOPP)生產(chǎn)線傳動(dòng)速度鏈的關(guān)系圖。圖上DB10數(shù)據(jù)塊中的各個(gè)數(shù)據(jù)字存放了各個(gè)傳動(dòng)分部的速度給定值,其中DB10.D_3、DB10.D_18、DB10.D_88、DB10.D_89是由MP270操作面板或上位計(jì)算機(jī)監(jiān)控畫(huà)面直接設(shè)定。其它數(shù)據(jù)通過(guò)浮點(diǎn)運(yùn)算生成。整個(gè)運(yùn)算程序和D/A轉(zhuǎn)換均由S7 400 PLC(或S7 300 PLC)來(lái)實(shí)現(xiàn)。
圖3上厚片張力平衡信號(hào)和厚膜張力平衡信號(hào)是由張力傳感器給出的信號(hào),用來(lái)控制急冷輥與縱拉慢速輥之間的張力,以及縱拉快速輥和橫拉伸之間的張力。

    在圖3上,各個(gè)傳動(dòng)單元的速度設(shè)定值,采用的是模擬量輸入信號(hào)。如果通過(guò)PROFIBUS-DP現(xiàn)場(chǎng)總線,各個(gè)傳動(dòng)單元的速度設(shè)定值,將直接以數(shù)字量方式從PLC傳送給傳動(dòng)單元,其精度更高,而且不受環(huán)境溫度和漂移的影響。

(2)  收卷的張力控制
    雙向拉伸薄膜生產(chǎn)線的收卷是連續(xù)收卷,由于每一種規(guī)格薄膜的生產(chǎn)線速度是恒定的,它是由急冷輥的線速度和縱拉伸的拉伸倍數(shù)來(lái)決定的,但不同規(guī)格的薄膜,由于急冷輥的線速度或拉伸倍數(shù)不一樣,生產(chǎn)線的線速度也不一樣。收卷系統(tǒng)首先要能適應(yīng)在各種線速度下都能收卷,其次由于各種薄膜的規(guī)格不同,收卷時(shí)要求的張力也不一樣,因此,收卷系統(tǒng)應(yīng)該滿足能任意設(shè)定和控制張力,在收卷過(guò)程中,隨著卷徑的增大,收卷輥的轉(zhuǎn)速要自動(dòng)下降,以保持收卷的張力恒定或者讓張力隨卷徑的變化按某種規(guī)律變化。
    為了實(shí)現(xiàn)這些要求,筆者選用了SIEMENS的T400工藝板和SPW420軸卷繞軟件(訂貨號(hào):6DD1842-0AA0)。圖4是雙向拉伸薄膜生產(chǎn)線收卷的組態(tài)圖。具體的參數(shù)設(shè)定如下:H069=KR0321,生產(chǎn)線線速度設(shè)定值,由模擬量輸入端子2(T400工藝板端子92/93)輸入,即牽引分部的線速度值;

圖4  雙向拉伸薄膜生產(chǎn)線收卷系統(tǒng)的組態(tài)圖

H094=KR0321,生產(chǎn)線線速度設(shè)定值,用來(lái)進(jìn)行卷徑計(jì)算;
H154=1,置速度給定的斜坡函數(shù)發(fā)生器無(wú)效;
H045=B2001,輸入,Off1/On命令置1,系統(tǒng)操作On;
H282=0,速度控制方式是由CU板(而不是由T400板)來(lái)執(zhí)行;
H887=1,PROFIBUS-DP的控制字1 (control word 1)不起作用;
H888=1,Peer-to-Peer的控制字1 (control word 1)不起作用;
H500=KR0340,由T400板向CU板發(fā)送數(shù)據(jù)字2,將T400板運(yùn)算得到的速度給定值發(fā)送給CU板,作為CU板速度控制器的給定值;
P625=K3002,CU板選擇速度控制器的設(shè)定點(diǎn)源,來(lái)自接收數(shù)據(jù)(Receive data word 2);
H021=B2001,輸入命令,H021=1由系統(tǒng)操作命令進(jìn)行操作;
H081=KR0320,張力給定值,由T400板上的模擬輸入1(端子90/91)輸入;
H085=KR0322,張力實(shí)際值,由T400板上的模擬輸入3(端子94/99)輸入;
H203=1.0,選擇張力控制方式,H203=1.0控制方式為通過(guò)張力傳感器和力矩限幅進(jìn)行直接張力控制;
H610=KR0313,輸入,正向力矩限幅(由T400板的張力控制器的輸出給出);
H611=KR0313,輸入,反向力矩限幅(由T400板的張力控制器的輸出給出);
H502=KR0556,輸出,正向力矩限幅,由T400板通過(guò)發(fā)送字6,傳送至CU板;
H503=KR0557,輸出,反向力矩限幅,由T400板通過(guò)發(fā)送字7,傳送至CU板;
P605=K3006,CU板選擇正向力矩限幅的設(shè)定點(diǎn)源,來(lái)自接收數(shù)據(jù)字6(Receive data word 6);
P606=K3007,CU板選擇反向力矩限幅的設(shè)定點(diǎn)源,來(lái)自接收數(shù)據(jù)字7( Receive data word 7);
H022=B2004,張力控制允許,由T400板數(shù)字輸入2(端子54)進(jìn)行控制;
H023=B2005,張力控制禁止,由T400板數(shù)字輸入3(端子55)進(jìn)行控制;
H035=B2004,張力控制方式(B2004=1),力矩限幅值是由KR0313給出,在速度控制方式時(shí)(B2004=0),力矩限幅值是由H147的值給出;
H043=B2001,卷繞方式選擇,H043=1為收卷方式,H043=0為放卷方式;
U734.02=K0167,從CU主板發(fā)送速度實(shí)際值到T400板的接收字2,放在KR0550參數(shù)中;
H092=KR0550,KR0550經(jīng)過(guò)濾波后送KR0307作為卷徑計(jì)算的收卷輥實(shí)際速度輸入信號(hào);
H098=KR0310,實(shí)際卷徑值連接到T400板的模擬量輸出2(端子 98/99);
H147=0.4,在速度控制方式給出的力矩限幅值;
H200=2.0,在張力控制方式張力給定值的乘數(shù)因子。

(3)  生產(chǎn)線的監(jiān)控系統(tǒng)
    在河北景縣的年產(chǎn)5 000噸BOPP薄膜生產(chǎn)線上,筆者用WinCC組態(tài)軟件,作為生產(chǎn)線的監(jiān)控軟件,在中央控制室中配置有WinCC服務(wù)器(64K Tag)和WinCC客戶機(jī)(128K Tag)組態(tài)軟件以及服務(wù)器-客戶機(jī)的WinCC選件,通過(guò)CP1613通訊板和OLM光連接部件,連接成Ethernet光環(huán)網(wǎng)絡(luò),下接3臺(tái)S7 400PLC(每一臺(tái)PLC配置有CP443-1以太網(wǎng)通信模板)和1臺(tái)S7 300 PLC(配置有CP343-1以太網(wǎng)通信模板),此外,每一臺(tái)PLC分別有自己的PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò),各自控制擠出機(jī)組的傳動(dòng)和溫控、生產(chǎn)線的傳動(dòng)和操作控制、生產(chǎn)線的溫控和相應(yīng)操作、收卷系統(tǒng)的張力控制和操作(見(jiàn)圖2)。通過(guò)WinCC的畫(huà)面,對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、監(jiān)視、參數(shù)設(shè)定和修改、故障和事件報(bào)警記錄,此外,還有工藝參數(shù)的趨勢(shì)曲線和工藝配方等功能。

    在常州的BOPET生產(chǎn)線上,監(jiān)控操作比較簡(jiǎn)單,用了兩臺(tái)MP270多功能操作面板,一臺(tái)對(duì)生產(chǎn)線系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控,另一臺(tái)對(duì)收卷系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控。

圖5  用WinCC組態(tài)軟件建立的BOPP
  生產(chǎn)線速度鏈監(jiān)控畫(huà)圖面

圖6  在MP270操作面板上建立的BOPET
生產(chǎn)線速度協(xié)調(diào)控制操作監(jiān)控畫(huà)面

4  結(jié)語(yǔ)

    常州絕緣材料總廠有限公司的BOPET生產(chǎn)線和河北景縣的BOPP生產(chǎn)線,控制系統(tǒng)的各項(xiàng)功能和技術(shù)指標(biāo)完全達(dá)到了設(shè)計(jì)的要求。由于上述生產(chǎn)線應(yīng)用了計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò),現(xiàn)場(chǎng)總線,人-機(jī)接口操作面板,PLC控制器,全數(shù)字交、直流傳動(dòng)裝置以及組態(tài)監(jiān)控軟件等一系列新技術(shù),不僅滿足了生產(chǎn)線工藝對(duì)控制提出的各種要求,而且運(yùn)行穩(wěn)定,工人操作方便、直觀,更換產(chǎn)品品種時(shí)調(diào)整的時(shí)間很短。使用這套控制系統(tǒng)后,不僅保證了產(chǎn)品的質(zhì)量,而且使產(chǎn)量超過(guò)了設(shè)計(jì)能力,給工廠帶來(lái)了巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

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