摘 要:本文通過對煉鐵廠礦焦配料系統(tǒng)生產(chǎn)工藝和配套礦槽除塵系統(tǒng)的環(huán)保生產(chǎn)分析,結(jié)合高壓變頻調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用特點,以實際應(yīng)用案例闡述高壓變頻器在礦槽除塵系統(tǒng)中的環(huán)保、節(jié)能、高效的應(yīng)用效果和顯著效益。
關(guān)鍵詞:礦槽除塵 高壓變頻 應(yīng)用
一、系統(tǒng)介紹
為減少煉鐵廠礦焦配料系統(tǒng)(系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原理如下圖一所示)工作區(qū)的揚(yáng)塵污染,實現(xiàn)環(huán)保運(yùn)行,改善作業(yè)區(qū)人員工作環(huán)境。礦槽配料區(qū)為礦焦槽振動篩、配料皮帶、倉儲區(qū)等位置,配備一套多點吸附集中凈化的除塵系統(tǒng)。先后形成主管、分管、支管三級管路系統(tǒng),通過管徑不均衡設(shè)計實現(xiàn)風(fēng)量與揚(yáng)塵點的需求匹配。在實際運(yùn)行過程中,由于系統(tǒng)揚(yáng)塵點多、控制分散、運(yùn)行狀態(tài)不確定等因素,難于實現(xiàn)實時流量調(diào)節(jié);且由于現(xiàn)有除塵風(fēng)機(jī)采用入口擋板進(jìn)行除塵總風(fēng)量控制,而除塵風(fēng)機(jī)隨風(fēng)量減小時的功耗變化不大、節(jié)能效果甚微。在實際應(yīng)用中造成風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率低、大量電能資源浪費(fèi)、設(shè)備利用率低、除塵效果差,局部除塵點污染嚴(yán)重等現(xiàn)象。
圖一、礦焦配料系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原理圖
因此,在礦槽除塵系統(tǒng)中針對礦槽分布的除塵點進(jìn)行精細(xì)化實時工況管理,通過自動化監(jiān)控提高各除塵點的工作效率、系統(tǒng)利用率,結(jié)合利用高壓變頻調(diào)速技術(shù)實現(xiàn)除塵風(fēng)機(jī)高效節(jié)能運(yùn)行,則有助于提高礦槽除塵系統(tǒng)的節(jié)電效果。
二、系統(tǒng)控制方案
該系統(tǒng)采用分散控制、集中管理的控制方式,分三級結(jié)構(gòu)實現(xiàn)工藝需求與系統(tǒng)節(jié)能的雙向協(xié)調(diào),系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖如下所示。分散揚(yáng)塵點就地實現(xiàn)振動篩、下料斗等工位的支路吸附點自動開閉,有效降低系統(tǒng)非除塵通風(fēng)量的需求;中置控制器實現(xiàn)對揚(yáng)塵點工況的集中監(jiān)測,根據(jù)各工位運(yùn)行情況計算礦槽除塵系統(tǒng)的實時風(fēng)量需求。從而,給定變頻運(yùn)行頻率控制值,遠(yuǎn)傳4~20mA頻率調(diào)節(jié)指令至除塵風(fēng)機(jī)變頻器實現(xiàn)除塵風(fēng)量的連續(xù)變工況調(diào)節(jié)。除塵系統(tǒng)隨礦焦配料系統(tǒng)的運(yùn)行工況結(jié)合各配料點除塵需求,實時改變風(fēng)量和除塵點負(fù)壓,確保每個除塵點既達(dá)到理想除塵效果,又能有效降低除塵風(fēng)機(jī)功耗,達(dá)到環(huán)保、節(jié)能、高效的目的。
由于礦槽各揚(yáng)塵點多達(dá)43個以上,其中分為間歇性揚(yáng)塵點、持續(xù)性揚(yáng)塵點兩大類。而間歇性揚(yáng)塵點中又主要以振動篩下料部分為重,占總除塵風(fēng)量需求的36%。因此,僅對礦焦配料系統(tǒng)的A、B兩條配料輸送線的配料振動篩關(guān)聯(lián)下料位置的揚(yáng)塵吸附口進(jìn)行風(fēng)門開閉控制,即可實現(xiàn)有效控制和節(jié)能法調(diào)節(jié)。而不是對所有礦槽除塵系統(tǒng)的所有只管路風(fēng)口進(jìn)行開閉調(diào)節(jié)。其主要原因是:
1. 該系統(tǒng)對占總除塵風(fēng)量的40%以上的主要間歇性除塵點進(jìn)行風(fēng)量控制;即可降低風(fēng)量達(dá)到理想的節(jié)能效果,又可以改善管路特性、提高既有支路風(fēng)道的除塵效果。
2. 系統(tǒng)對振動篩部分的主要間歇性運(yùn)行工況點實施風(fēng)量開閉控制,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、易于實現(xiàn)、自動化程度高、故障率低、安全可靠高。
3. 對末端持續(xù)性或非確定性吸塵口,不采取風(fēng)口開閉控制。
4. 根據(jù)流體力學(xué)風(fēng)機(jī)功率與風(fēng)量之間的相似定理P∝Q3立方成正比的關(guān)系,如下圖所示:風(fēng)量低于50%水平后,風(fēng)量下降所帶來的功率下降將越來越小。在50%以上區(qū)間調(diào)節(jié)20%風(fēng)量帶來的功率下降收益△P=0.296Pu,50%以下區(qū)間調(diào)節(jié)20%風(fēng)量所帶的節(jié)能收益△P’ =0.056Pu。顯然,在低風(fēng)量條件進(jìn)行開閉控制時,其設(shè)備投入與節(jié)電收益的投入產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)下降,不適宜50%以下的更低風(fēng)量的控制調(diào)節(jié)。
綜上所述,僅對該系統(tǒng)A、B兩條配料輸送線的配料振動篩關(guān)聯(lián)下料位置的揚(yáng)塵吸附口進(jìn)行風(fēng)閥控制,配合除塵風(fēng)機(jī)變頻應(yīng)用即可實現(xiàn)顯著的環(huán)保、節(jié)能效果。
中置控制器根據(jù)不同位置風(fēng)閥開啟時,對末端除塵吸附點負(fù)壓的影響程度,變量調(diào)節(jié)除塵風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速。避免靠近煙道母管的風(fēng)閥開啟時,礦槽遠(yuǎn)端除塵效果下降;而關(guān)閉遠(yuǎn)端風(fēng)閥時,除塵風(fēng)機(jī)卻節(jié)能效果不佳等情況發(fā)生。
變頻器接受中置控制器來的4~20mA轉(zhuǎn)速控制信號,自動調(diào)節(jié)礦槽除塵風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速。同時,系統(tǒng)可通過通訊方式將變頻器的運(yùn)行狀態(tài)遠(yuǎn)傳至控制室的上位機(jī)實現(xiàn)遠(yuǎn)程啟停、狀態(tài)監(jiān)視等功能。從而,大大提高系統(tǒng)的自動化控制水平,減少運(yùn)行人員的操作維護(hù)量。全程自動控制和故障自診斷處理能力,保證系統(tǒng)在局部故障情況下能夠切除故障點,保持良好的除塵效果和最佳節(jié)能收益。在系統(tǒng)出現(xiàn)嚴(yán)重故障時,可恢復(fù)至原工頻運(yùn)行而不影響安全生產(chǎn)。
三、系統(tǒng)主要技術(shù)指標(biāo)
1、除塵系統(tǒng)主要設(shè)備參數(shù)
2、除塵系統(tǒng)主要工藝參數(shù)
3、變頻調(diào)速系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
4、除塵風(fēng)機(jī)節(jié)能控制系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
四、應(yīng)用效果
德勝鋼鐵煉鐵廠1250m3高爐礦焦配料系統(tǒng),在礦槽除塵系統(tǒng)中采用變頻調(diào)速技術(shù),同時配套應(yīng)用礦槽除塵點吸附口閥門開閉控制和風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速閉環(huán)調(diào)節(jié)。實際運(yùn)行情況證明:系統(tǒng)除塵點吸附口的負(fù)壓值由改造前-267Pa提高到了-312Pa,除塵效果提高11.3%,除塵控制效果得到改善明顯。除塵風(fēng)機(jī)電耗水平由改造前1105.5kW下降至564.1kW,節(jié)電率48%、年可節(jié)約電量433萬度,相當(dāng)于每年節(jié)省1428.9噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減少二氧化碳排放3399噸。經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著,充分體現(xiàn)了環(huán)保、節(jié)能、高效的企業(yè)經(jīng)營理念,值得在鋼鐵冶金行業(yè)大力推廣應(yīng)用。
參考文獻(xiàn):倚鵬.高壓大功率變頻器技術(shù)原理與應(yīng)用.北京:人民郵電出版社,2008.