8月4日,記者從大港石化公司第一聯(lián)合車間獲悉,這個車間應(yīng)用變頻控制技術(shù)年可節(jié)電500萬千瓦小時。同時,還解決了部分機(jī)泵的運行難題。 大港石化公司部分機(jī)泵電機(jī)處于工頻控制狀態(tài)。這種控制方式存在一些不足,如實際負(fù)荷小于額定值,機(jī)泵做無用功,耗電量大等。 這個公司第一聯(lián)合車間技術(shù)人員積極研究解決辦法,將常壓蒸餾、延遲焦化裝置的6臺電機(jī)改為變頻控制,使得上述問題得以部分解決。 焦化裝置蠟油泵由于流量變化頻繁、壓力波動大等原因,機(jī)封經(jīng)常泄漏。改為變頻控制后,機(jī)泵不再發(fā)生泄漏。污水提升泵液位波動大,起停頻繁,改為變頻控制后,降低了員工勞動強(qiáng)度,徹底解決了液位控制問題。 6臺機(jī)泵試驗階段運行顯示,應(yīng)用變頻控制技術(shù)可大大消減用電量。因此,第一聯(lián)合車間利用裝置小修時間,又為9臺耗電量大、故障率高的機(jī)泵安裝了變頻控制系統(tǒng)。 經(jīng)測算,改造后,這個車間每年可節(jié)約用電近500萬千瓦小時,按每千瓦小時電0.64元的價格計算,僅此一項,每年可節(jié)約資金320萬元。 |